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固定床造气制惰要点总结

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发表于 2017-6-16 16:54:56 |只看该作者 |倒序浏览

固定床造气制惰要点总结

秦建党

(鹤壁宝马化肥科技有限公司,河南 鹤壁 458008

0、前言:

煤化工系统在停车检修、开车过程中,必须进行系统安全置换。目前,置换方式基本有四种:第一是用蒸汽置换;此法虽然方便但有一定的局限性,只能对变换炉以前系统置换且成本代价高。第二种是用木柴制惰,从效果上来讲是较好的,但不实用,主要是木柴制取惰性气体量少,所需时间长,尤其现在都是采用自动加焦,加木头较困难。第三种是用制氮机制取氮气置换系统,但更有局限性,需配套大型的制氮空分设备。此三种均不可作为制取惰性气的常用操作手段。

第四种是目前常用的用固定床造气炉,以煤为原料制取合格的惰性气体,来满足全厂置换需要。虽然大多数厂使用固定床造气炉,以煤为原料制取惰性气,但方法却是各行其道,制取合格的时间也是长短不一,有的厂竟然长达6小时以上还制不出合格的惰性气,致使白白增加了消耗,浪费了检修时间和进度。本文就我厂这二十年来的制惰经验做一下介绍,供同行参考。

1、
制惰工艺

1.1 工艺选择:用煤取惰性气,有三步法和五步法两种。三步法属于老工艺,上部温度高,对设备危害较大(上行温度高达600以上,整个上行管道都是红彤彤的),且成分不易控制,已属于淘汰工艺。我厂在97年以前采用三步制惰,后来均是五步制惰。具有时间短,见效快,对设备无损害等优点。

现在微机都有五步制惰程序,直接切换就可以了,主要的是工艺指标的控制与设备的运行状况有很大的关系,真正的合格惰性气,应该CO+H25%,O20.5%,才能保证检修置换、动火的安全性。

1.2 工艺原理:固定床以煤为原料,以空气为气化剂,制出合格的惰性气体。主反应:

2C+O2=2CO

C+O2=CO2



CO
2+C=2CO

在上边吹风阶段反应式中,反应①和②是氧化区的主要反应,③是还原区的主要反应。根据反应原理得知,要得到更多的CO2,减少CO的生成,必须在低温、低碳层、短循环下操作。

低温可增加CO2含量,减少CO2的还原反应。但是温度不可太低,太低的温度容易使空气中的O2燃烧不完全,造成惰性气体中O2含量增高。温度控制:一般上行温度应在190~220℃,下行温度250~280℃即可。

低碳层可增加空气的流速,也相应减少气体与碳的接触时间。但是碳层太低,容易造成翻炉,和空气中的O2燃烧不完全,有效碳层高度控制在1800~2200mm为好(可选择比平时操作低200mm),低于1600mm则惰性气体不稳定,容易忽好忽差。

从需求的角度来讲,反应式①和③的生成物愈少愈好。吹风时间越长,炉内温度越高,吹风气中的CO2就逐渐减少,还原生成的CO逐渐增多,所以,循环时间应控制在120~150S,不可太长。

在吹净阶段,需要把时间设定为5~10S。因为吹净在制惰程序属于放空阶段,把刚开始炉温低O2易高的气体放掉,同时也是为了把二次上吹中的CO+H2置换干净。随着空气的不断进入,炉温逐渐升高,视当时炉温高低、分析惰性气体的O2来加减吹净时间。

2、
工艺操作

2.1 停车制惰:停车前从各炉中选择正常的炉2~3台加以养护,(如果在停车前对这几台炉做一下吹风气分析,就更易调节了。)后工段减机减量时,不要停炉,切换成制惰程序,气体全部放空。进行分析数据,预于调整,为制惰争取时间。有经验的还可通过观察放空气体来判断蒸汽用量大小,炉温高低。

在制惰过程中,上下吹蒸汽是起稳定汽化层,降低炉温的作用,所以入炉蒸汽应大于正常操作的压力,原则上不应低于0.1Mpa,上下吹手轮不需要额外调节,上部温度以低于平常制气操作20℃为好。开始取样分析应不间断,连续分析,这是为了尽快稳定工艺条件,及时调节,尽量缩短制惰时间。因为停车制惰汽化层温度正常,所以很容易制得合格的惰性气体,往往首次分析就能达到合格。

2.2 开车制惰:如果停车时间在15天以上,开车制惰必须提前6小时左右进行养炉,短期停车可相应缩短养炉时间。如果造气炉是重新装渣、点火,则更需要提前准备。

有效碳层只有达到一定的温度,才能制出合格的惰性气体。最主要的一项就是下部温度,必须达到正常的要求指标之内,能高于停车制惰20℃为佳,且风速不宜过大。可以根据惰性气体中O2的含量多少,进行对风机出口的风量控制,需要的风量是正常制气时的50~65%左右。可适当延长吹风时间来进行温度控制,循环时间以150S为好。

一般来讲:停车制惰气体中的CO容易超标,开车制惰气体中的O2含量容易超标,这主要是和炉内的温度高低有很大的关系。

2.3 气体不合格原因:

2.3.1惰性气体中的CO高的主要原因:

①、炉温过高;

②、吹风时间过长;

③、总蒸汽压力太低;

④、碳层过高;

⑤、药品失效。

2.3.2
惰性气体中O2含量高的原因:

①、下行阀门落不到位,空气走近路;

②、炉温过低,空气中的O2未燃烧完全;

③碳层过低,或炉况不好,有翻炉现象;

④、取样时漏入了空气;

⑤、药品不合格。

如果分析惰性气体中的O2含量一直不合格,那就一定是阀门的问题了,应当机立断采取措施。

2.4 注意事项

①、炉况根据需要,必要时可提前减风、降负荷等措施;

②、鉴于分析的准确性和及时性,应准备好两套分析仪器,四套取样工具,取样人员必须是熟练工;

③、保证入炉煤的水分、含粉量在指标之内;

④、制惰前必须保证阀门的密封性、到位可靠性。

⑤、制惰时工艺条件只有负责指挥的一人负责调节,其他人只有建议权,不得随意乱动;

⑥、制惰过程中,详细记录调节过程中温度、蒸汽用量、风机风量的控制、风压等,作为经验总结,以便下次更快更好。


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